摘要:介紹了氧氣廠2#DA350空壓機(jī)組、干熄焦循環(huán)主風(fēng)機(jī)、輔風(fēng)機(jī)等振動故障的診斷及處理方法。總結(jié)了應(yīng)用先進(jìn)的設(shè)備故障診斷技術(shù)的重要性。
一、前言
我公司絕大多數(shù)關(guān)鍵設(shè)備為旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備,如各類風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、大型電機(jī)等。設(shè)備的日常維護(hù)和安裝調(diào)試過程中,經(jīng)常遇到因劇烈振動而無法正常生產(chǎn)的情況,而振動的原因錯(cuò)綜復(fù)雜,僅靠耳聽、手摸的原始方法,很難全 面準(zhǔn)確的分析判斷故障的原因。采用先進(jìn)的設(shè)備狀態(tài)檢測和故障診斷技術(shù),通過振動檢測掌握各類設(shè)備在一定時(shí)期的運(yùn)行狀態(tài),為從事設(shè)備維護(hù)、安裝、調(diào)試的工程技術(shù)人員提供一套完整的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)資料,根據(jù)這些資料進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,可以準(zhǔn)確的分析判斷故障原因,縮短檢修工期,合理的安排關(guān)鍵設(shè)備的預(yù)防維修計(jì)劃,從而避免因突發(fā)性設(shè)備故障而造成的經(jīng)濟(jì)損失,確保產(chǎn)生的順利進(jìn)行。
二、采用故障診斷技術(shù)處理設(shè)備故障的幾個(gè)實(shí)例
1.氧氣廠2#DA350-61型空壓機(jī)組振動故障的處理
氧氣廠DA350~61型空壓機(jī)是制氧機(jī)的動力設(shè)備,機(jī)組進(jìn)行是否正常,直接關(guān)系到第一煉鋼廠的生產(chǎn),是總公司的關(guān)鍵設(shè)備。
1999年4月份,該機(jī)組借第一煉鋼廠停產(chǎn)機(jī)會,解體大修,組裝后試車時(shí),機(jī)組振動超標(biāo),無法正常運(yùn)行,嚴(yán)重影響檢修工期。如解體檢查至少需要3天的時(shí)間,況且對能否檢查到故障點(diǎn)也沒有十分把握。于是我們利用NG-8902多通道數(shù)據(jù)采集故障診斷系統(tǒng),對該機(jī)組進(jìn)行了全 面的測試。
(1)空壓機(jī)組的測點(diǎn)布置如圖1所示。
注:1#、2#為電機(jī)球面瓦測點(diǎn) 3#、4#、6#為增速箱大小齒輪軸瓦測點(diǎn)
7#為風(fēng)機(jī)止推瓦測點(diǎn) 8#為風(fēng)機(jī)支撐瓦測點(diǎn)
圖1 空壓機(jī)組測點(diǎn)示意圖
(2) 機(jī)組的測試情況(取振動值zui大的方向)見表1
表 1
測點(diǎn) | 振動值,mm/s | 特征頻率,Hz |
1 | S(水平)0.12 | 50 |
2 | S(水平)0.14 | 50 |
3 | C(垂直)0.344 | 146 |
4 | C(垂直)0.776 | 146 |
5 | C(垂直)0.28 | 146 |
6 | C(垂直)0.577 | 146 |
7 | C(垂直)2.79 | 146 |
8 | C(垂直)8.25 | 146 |
由表1可見,1#、2#、3#、4#、5#、6#測點(diǎn),振動情況良好。7#、8#測點(diǎn)振動速度超標(biāo),8#測點(diǎn)振值8.25mm/s,嚴(yán)重超標(biāo),7#、8#測點(diǎn)的軸向振動譜圖如圖2、圖3。
圖2 7#測點(diǎn)速度頻譜圖
圖3 8#測點(diǎn)速度頻譜圖
又測量了7#、8#測點(diǎn)的振動加速度,見表2(取振動值zui大的方向)。
表2
測點(diǎn) | 振動速度值,mm/s | 特征頻率,Hz |
8#瓦 | S(水平)5.67 | 2487 |
C(垂直)12.67 | 2625 | |
Z(軸向)14.61 | 2625 | |
7#瓦 | S(水平)1.58 | 438 |
C(垂直)1.66 | 146 | |
Z(軸向)11.24 | 2625 |
7#、8#測點(diǎn)軸向振動加速度譜圖如圖4、圖5。
圖4 7#測點(diǎn)加速度頻譜圖
圖5 8#測點(diǎn)加速度頻譜圖
根據(jù)以上的振動測量及頻譜圖分析,空壓機(jī)組的振動故障分析如下:3#、4#、5#、6#測點(diǎn)振動速度良好,說明大小齒輪運(yùn)行狀態(tài)正常,振源不在大小齒輪處。振速zui大值發(fā)生在7#、8#測點(diǎn)處,故障頻率為146 Hz,其對應(yīng)的轉(zhuǎn)速為146×60=8760r/min,振動頻率特征基本是工頻振動,說明振源在7#、8#測點(diǎn)處,其原因可能是風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子高速動平衡不良,因?yàn)殡m然低速動平衡已校驗(yàn)平衡良好,但高速下動平衡不一定滿足。7#、8#測點(diǎn)的振動加速明顯增大,故障能量集中的高頻區(qū)域2625 Hz,說明風(fēng)機(jī)零部件可能被慣性力破壞,如轉(zhuǎn)子了出現(xiàn)裂紋、葉片腐蝕有掉塊等。于是我們打開風(fēng)機(jī)大蓋,仔細(xì)檢查風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子、葉片、軸等部件。檢查情況與我們的診斷基本一致,故障點(diǎn)為風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子葉片根部有一約40mm長的裂紋,重新更換了風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子,投運(yùn)后運(yùn)行正常。
2.干熄焦循環(huán)風(fēng)機(jī)振動故障的處理
總公司干熄焦工程是國家經(jīng)貿(mào)委節(jié)能示范項(xiàng)目,1999年2月份,干熄焦工程試車過程中,發(fā)現(xiàn)1#、2#循環(huán)風(fēng)機(jī)振動嚴(yán)重,無法正常運(yùn)行,嚴(yán)重影響工程的進(jìn)度。
風(fēng)機(jī)的主要技術(shù)參數(shù):介質(zhì)溫度180-200℃,主風(fēng)機(jī)風(fēng)量195000m3/h,輔風(fēng)機(jī)風(fēng)量17000m3/h,主風(fēng)機(jī)風(fēng)壓8250Pa,輔風(fēng)機(jī)風(fēng)壓6500 Pa,主風(fēng)機(jī)電P=800kW,n=1500r/min,輔風(fēng)機(jī)電機(jī)P=630 kW,n=1500 r/min.
利用HG-8902多通道數(shù)據(jù)采集故障診斷系統(tǒng),現(xiàn)場進(jìn)行了振動測量,分析故障原因.1#循環(huán)風(fēng)機(jī)初始振動頻譜圖見圖6.
由圖6可以看出,其振動頻率單一,在工頻處有一zui大峰值為21.89 mm/s.屬于明顯的不平衡故障.于是利用現(xiàn)場動平衡軟件包,在現(xiàn)場進(jìn)行轉(zhuǎn)子做動平衡校驗(yàn).現(xiàn)場處理后的振動頻譜見圖7所示.
圖7 干熄焦1#循環(huán)風(fēng)機(jī)處理后頻譜圖
由圖7可以看出振動幅值明顯減少,投運(yùn)后,至今運(yùn)行正常.
2#輔風(fēng)機(jī)振動頻譜圖見圖8
圖8 干熄焦2#輔風(fēng)機(jī)機(jī)頻譜圖
由圖8可見,二倍頻處有一軸向振動峰值為12.97 mm/s,分析振動原因,應(yīng)是機(jī)組中心對不良.于是重新調(diào)整了機(jī)組中心,投運(yùn)后,機(jī)組運(yùn)行正常.
三、結(jié)束語
通過以上幾個(gè)機(jī)組的故障診斷及處理的實(shí)例,主要有以下幾點(diǎn)收獲:
1.科學(xué)應(yīng)用設(shè)備故障診斷技術(shù),采用先進(jìn)的多通道數(shù)據(jù)采集診斷系統(tǒng),可以準(zhǔn)確分析振動原因,制定科學(xué)合理的故障處理方案,盡快消除設(shè)備故障,可為企業(yè)創(chuàng)造大量的經(jīng)濟(jì)效益。
2.多通道數(shù)據(jù)采集故障診斷系統(tǒng)的轉(zhuǎn)子現(xiàn)場平衡軟件包,為我們提供了很大的方便,不但縮短了檢修工期,還確保了重點(diǎn)工程的工程質(zhì)量,為企業(yè)贏得了時(shí)間,創(chuàng)造了效益。
3.目前,大部分企業(yè)主要設(shè)備還是采用計(jì)劃檢修,如果科學(xué)利用設(shè)備故障診斷技術(shù),并根據(jù)診斷結(jié)果有針對性的制定檢修方案,提前做好備品、備件準(zhǔn)備,檢修時(shí)有的方矢,可減少檢修時(shí)間,提高檢修質(zhì)量。
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